第十三章 能量测试
核的,我们能确定的是,变速箱所有零件在额定工况下寿命超过4000小时,同时,我们还可以在最极端的无油润滑且高负载的工况下,保证变速箱运行30小时以上。”
徐工接口道:“这不够。超负荷的状态占比多少,以及润滑条件会恶劣到什么程度,我们也没办法预料,因为这种机型是全新的,都在摸索状态,可我们的整机没有时间重新做方案,一旦失败,对我们哈直的影响不是钱可以估量的。保险起见,能不能把损伤率降到50%以内?”
50%的损伤率,相当于额定工况下,理论寿命达到要求寿命的200%。
张凌峰在纸上写写画画,5分钟后给出答案:“方案是有的,轴承滚动体直径增加10%,滚动体数量增加15%,这是对外形尺寸影响最小的一种方案,轴承的外径大概要增加5毫米,可如果这样,壳体的强度可能会受到影响,贵公司给出的箱体外形尺寸要求太严格了,都快没空间了。”
徐工松了口气,道:“5毫米的空间还是可以有的,修改壳体尺寸吧,改完了提交徐工审核一下!”
接下来技术方案的对接相对比较顺利,对损伤率高于50%的几个零部件全部进行了结构优化。
在沟通产品报价时,客户采购方是一个姓杨的女经理,四十多岁年纪,额头有点高,嘴唇很薄。
“曾总,贵公司给这款变速箱的报价是143.59万,比我们其他供应商的报价高了30多万。我看了明细,有很多不合理的地方,就张科刚才做过优化的轴承来说,外形尺寸109.7毫米,单重683.6克,可轴承单价是却是8784.43元,我们想知道这个价格是怎么来的?”
曾总哪里知道价格是怎么来的,价格全是张凌峰报给他的,这个项目之前是张凌峰全权负责,他几乎不过问。
张凌峰接过话茬:“杨总,这个价格是我报的,我给您讲一下价格的由来。”
杨总点点头示意他继续。
“首先是材料。轴承套圈的材料是M50NL-X钢,单价20万一吨,每千克200元,但实际上,我们调研了国内做轴承钢材最好的上钢五厂和兴澄钢厂,他们的原材料芯部无一例外都有各种缺陷,可用部分只有外部不到40%的面积,再加上锻造黑皮、退火氧化层,实际材料的利用率只有20%左右,这只是套圈材料,我们使用的滚动体是进口的氮化硅材质,精度G5级,压碎负荷达到高碳铬轴承钢滚动体的70%,比普通氮化硅滚动比提升了50%左右,价格也非常昂贵,单套轴承的滚动体成本是1750元,这是日岛供应商的报价单。”
张凌峰说着,在屏幕上投出了相关的照片。
杨总仔细看了下,做了记录,示意张凌峰继续。
“其次,这种钢材的锻造条件苛刻,开锻温度1100±10℃,终锻温度为950℃,这就决定了每一炉产品要经过3次以上的加热才能完成锻造,而且装炉量必须控制在20只套圈以内才能保证节拍的流畅,锻造成本是常规材料的20倍以上,单套价格大约是120元。
第三,热处理工艺复杂,单炉渗碳20小时的费用就是3万块,装炉量只有80只套圈,每套产品两只套圈的渗碳成本就是750元,这是热处理成本的主要部分,毕竟往炉子里充多少气体花多少钱,我相信贵司的行家们肯定都有这个概念。这之后还有750℃高温回火、去黑皮车削、真空淬火、540℃回火、零下90℃深冷处理,回火和深冷要反复做三次,才能让内部组织转化达到要求,热处理这一项单套产品总费用是1240元。”
说到这里,张凌峰停了下来,看了眼康工。
老先生不动如山,一边的徐工微微点头表示认可。
张凌峰喝了口面前的矿泉水,润了润嗓子接着道:“车加工和电火花加工就不说了,总费用单套在200元左右,相对较少,我们主要来说说磨加工和装配。因为贵公司对机构整体传动精度的要求,我们对这款轴承的精度要求是P2级别,也就是说,外部尺寸要求最松的项目也只有5微米的公差范围——不过说实话,外部的尺寸精度我们都不屑于增加成本,这难度并不大,难的是内部精度。为了保证需旋转精度,沟道曲率散差只有10微米,滚道对平面的跳动只有1微米,这些也都不算稀奇,最难得是,分离式设计的内圈,每个半圈的沟位公差只有2微米,为了达到精度要求,我们预计滚道精磨工序只能每次磨削2~3微米,一边磨削一边检测,每只套圈磨削10次以上;此外,贵司之前提出,这类轴承滚道粗糙度要求Ra小于等于0.010微米,比行业要求高出了10倍,我们压力很大,虽然我们有信心攻克这个技术难关,但其中的代价必然是很大的。基于上述原因,15项磨加工和组装,我们预计单套成本在2630元左右,单套总成本在6700元左右,含税。”
关于这次的报价,张凌峰已经组织过多次审核和评估,他根本不虚。想要好东西,又不想花钱,哪有那么好的事情?这里的每一项价格,让国内
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